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5.基于现场仪表通讯的集散控制系统在烧结自动配料中的应用
点击次数:3746 更新时间:2012-04-01

烧结配料作为钢铁生产的基础工序,其自动化的作用日益突现。尽管大多数烧结厂都很重视,也投资了自动配料,有的甚至改造过不止一次,耗费了大量资金。但zui终能可靠运行,性能投资比高的则为数极少。莱芜钢铁厂针对工厂配料工艺要求,采用基于现场仪表通信的集散控制系统,经过一年多的实践,实现了运行可靠、性能投资比高的目标,为烧结厂配料自动调节系统的改造设计积累了经验。

关键词:现场通信 集散控制 烧结配料 HART 人工智能调节器

1、莱钢1#烧结机配料工艺设备概况

    烧结配料工序是将生产烧结矿所需的混匀铁矿粉、燃料(焦粉)、溶剂(石灰石、白云石、生石灰)及冷、热返矿,按照高炉冶炼要求及各种料的化学成分进行配料计算,确定各种料的配料比例,通过重量检测及控制给料设备,实现配料。莱钢烧结机配料室共17个使用的料仓,详情见下表:

仓号 1#-5# 6# 7# 8# 10# 11# 12# 13# 14# 15# 16# 17# 18#
物料名称 混匀矿粉 焦粉 焦粉 煤粉 石灰石 白云石 生石灰 冷返矿 热返矿
给料方式 圆盘 圆盘 拖料 圆盘 圆盘 圆盘 螺旋 拖料 圆盘
控制方式 变频器改变给料量

2、设计方案的特点

    针对传统烧结配料自动控制系统存在的问题,深入分析现场工艺及管理状况,结合测控实用先进技术,设计方案特点如下:

2.1 系统采用基于现场仪表通讯的集散控制方式
    本设计将皮带秤、冲板流量计、雷达物位计、人工智能调节器等通过具备现场通信功能的九游J9中心智能仪表与上位机通讯连接,组成基于现场通讯的集散控制系统。
该现场仪表通讯采用的是基于主从协议原理的HART通信协议。其特点为通讯只有读写两条指令,上位机软件编写容易,并可用PC机作上位机,应用其软件资源丰富,发展极快的优势。与模拟传输相比,具有易于调试维护和更高精度的优点。
    该系统具有以下优点:
(1)可靠性高。
     采用光电隔离技术将通讯接口与仪表其他部分线路隔离。当通讯接口或线路发生故障时,皮带秤、调节器仍能正常工作。由于采用低电平数字信号且相位连续平均值为零,抗干扰能力强。接线简单、维护方便,数据传输准确。单机间检测控制设备之间故障不蔓延,上下位机之间故障不扩散,故障对整个系统的影响减至zui小,大大提高系统的可靠性。手、自动转换方式灵活多样。既可在上位机,也可在基本调节器,还可在变频器及操作箱上转换,解决了故障时应急慢的问题。
(2)上位机数据处理能力强,监控程序功能更丰富。
    
由于以通讯方式采集数据,同时单机的部分统计数据由下位机完成,使得上位机主要进行系统数据的处理,可腾出更多的时间和内存处理功能更丰富的应用程序。
(3)投资省。
     上位机不用模拟量输入输出模块及相应盘柜,也免去了热备上位机。同时,增加单机时无须再添公共部分硬件,节省系统扩充费。另外,节省信号电缆及安装调试费。还对使用和维护人员素质要求低,节省培训费。

2.2 硬件设备先进实用,维护工作量小
(1) 针对一般皮带秤维护工作量大,抗干扰能力差的问题,选用秤架免维护、称重毫伏信号现场数字化和变为4-20mA信号的皮带秤。
(2) 选用先进实用冲板秤检测白灰、热返矿流量
    白灰、热返矿流量的连续检测是烧结配料的一大难题。 过去,一般用螺旋秤检测白灰,两台皮带秤或核子秤检测一个热返矿下料点,均工作不稳定、维护工作量大、精度低、投资高。本设计选用先进实用的冲板秤检测。其差动放大器用高精度称重传感器代替,既提高了稳定性及检测精度,又降低了维修工作量和技术要求。同时,使用陶瓷耐磨冲板,解决了钢冲板寿命短的问题。另外,其流量信号用皮带秤称重模块处理,解决了与上位机匹配问题。
(3) 基本控制器选用先进的人工智能调节器
    能否实现高精度自动调节,正确选择调节器是关键。本设计选用厦门九游J9中心AI-808型具备现场通讯功能采用模糊规则进行PID调节的人工智能调节器。与一般调节器相比,它能在降低超调的同时又提高响应速度。在误差大时,运用模糊算法进行调节,以*消除PID饱和积分现象;当误差趋小时,采用改进后的PID算法进行调节。具备自动学习系统特性及给定值和测量值的改变分别处理的功能。具有多种设定方式,既可直接在其面板按键上手动数字设定,还可在其外给定端子上模拟量设定。为防止异常超调,还具有控制量上、下限预设定功能 。同时调试简单,对正常生产影响小。结构型式为热拔插式,更换方便快捷。
(4)选用先进的雷达物位计检测白灰、热返矿仓料位
    白灰、热返矿仓料位传统检测方式为称重式、重锤式、手工探尺,均维护难及维修工作量大、不可靠。我们选用准确、可靠、免维护的雷达物位计检测。

2.3 应用程序功能新颖、实用、丰富
    应用程序采用可视化性能良好的VB6.0编写。与一般配料监控程序相比,本系统监控程序功能更新颖、实用、丰富,且人机对话能力强,突出表现为:
(1)报警方式采用超差反时限语音报警
    传统报警大多为瞬时量或长期连续累积量声光报警。由于给料方式的限制(下料不均) 瞬时量报警要么频繁误报警(来不及处理就恢复了);要么超差不报警(偏差大)而漏报警。连续累积量报警,也因累积时间过短或过长而误报及漏报。同时,确认报警对象时还要与显示器画面配合。我们采用超差反时限报警。即以一定累积量(误差)及时间间隔(zui短处理时间)为报警条件,瞬时量误差连续累积并以通讯方式传至上位机,其累积量在单位时间内越大,则报警时限越短,反之,报警时限越长。同时,瞬时量偏差过大时直接报警。这样既不误报也不漏报。另外,采用语音广播系统,自动直接报出报警对象并提示原因和处理措施。既缩短了报警确认及处理时间,也不需要操作人员盯着画面,减轻了其疲劳程度。
(2)解决了料批控制难题
    传统模拟集中控制系统要实现变料料批控制,上位机与调节器之间为模拟量设定,硬件结构复杂。我们采用在上位机预设定变料值后,以现场通讯方式改变调节器设定值,按料头料尾对齐的原则自动发送,变料时间短,zui长时仅90秒(仅由混合料皮带机速度及料仓间距决定),调节器不超调,减少了因变料波动带来的恶性变料及生产不稳问题。在缓料停机时也不需与电气联锁。
(3)九游J9中心AI-808真正实现手、自动无扰动快速切换
    传统手、自动无扰动快速切换是指切换瞬间手﹑自动瞬时输出值相等。而在配料自动调节中,手、自动无扰动快速切换要求的是切换前后控制量或被控量平均值相等,这就必须先计算切换前控制量或被控量平均值,然后再切换,才能达到对工艺的影响zui小,真正实现手、自动无扰动切换。显然,传统意义上的瞬时量手、自动无扰动快速切换不适用于此。因此,我们利用现场通讯在手动向自动切换时,先在上位机跟踪计算出当时每分钟被控量平均值;将此值作为自动初始时的给定值;在自动向手动切换时,先在上位机跟踪计算出当时每分钟控制量平均值,将此值作为手动初始时的控制值。再将它们设定到人工智能调节器上,zui后进行平均值的手、自动无扰动快速切换。实现了一次转换成功,解决了以往手﹑自动切换时,须进行多次修改控制量或设定值,仍很难达到切换要求值,造成生产波动及延长达到稳定时间的问题。
2.3.4 自动修正各秤校零、校秤后对应调节器的原设定值
    根据校零、校秤前后零点变化量及度变化,自动计算出与原设定值对应的新设定值,确保新设定值与原设定值实物量相等,避免了因校零、校秤带来的附加误差,保持了生产的连续性。而一般配料系统无此功能。
2.3.5 实现了超差、换仓、断、变、缓料自动记录及按时间查询,解决了配料工序实时监督工艺纪律的难题。
    当发生以上报警时,显示器自动弹出具有报警对象、报警原因、处理方法、值班人等内容的对话框,值班人逐项进行确认。明确了责任,强化了操作人员的自律意识,为正确分析波动原因打下了基础,有利于工艺技术水平稳定提高。
2.3.6 历史趋势图纵坐标分两个比例段,确保了大小流量在同一画面均清晰分辨瞬时量变化趋势。
2.3.7 在上位机显示器集中查看、修改各秤参数,校秤方便。
2.3.8 料仓料位虚拟指示初始料量减下料量为剩余量,无须料位计也可较准确指示料位。
2.3.9 以数据打包方式*远传配料信息,并可异地查询,实现了配料信息共享,提高了工艺管理水平。
2.3.10 配比设置灵活多样。既可按工艺配料计算公式,输入有关成份及总量后,自动计算设定量,也可手工计算后逐个输入设定值;既可在上位机上按料批控制要求统一预设定,也可在各基本调节器上分别设定。
2.3.11 单机历史统计数据存放在其相应模块中,节省上位机时间及内存,系统扩充余地增大。
2.3.12 计量单位可在t/h及kg/m之间点击互换,方便现场验证。
2.3.13 显示画面设有帮助菜单, 方便操作及维修人员学习掌握。


3、效果
    经两年来的运行实践表明,系统工作稳定可靠,减轻了操作及维修人员的劳动强度。由于自动检测调节,大大减少了人工跑盘称料,可以腾出更多的时间巡检,及时发现处理隐患,进而减少了突发性事故及其处理工作量。同时,报警准确及时,也减少了干扰和处理故障的工作量。特别是变料及手、自动转换一次到位,既增强了控制实时性,提高了控制度,又减轻了反复称料的劳动强度。人机界面直观,功能操作简单,还设有帮助菜单,方便易学。监控程序人机对话能力强,方便工艺管理,提高了操作人员的责任心,减少了异常波动,促进了生产指标的提升。
    该系统实现了在圆盘给料方式下,控制稳定性连续可调及每分钟累积量控制度为±1.5%。满足了变、缓料,手、自动切换,校秤前后平稳过渡及配料信息准确及时远传的工艺要求。应用程序功能集测、控、管于一体,达到了性能投资比高的目标。
 

4、存在的问题及改进措施
4.1通信速度慢。进一步完善下位机功能,使上位机所取数据尽可能在下位机已统计好并存放在存储单元。同时,采用数据压缩技术,减少数据传输量经缩短通信时间。另外,提高通信波特率。
4.2 给料设备下料不均匀。进一步改给料方式,将圆盘给料全部改为宽皮带拖料。
4.3 实物校验困难。在皮带机落料点处增设移动料斗秤,随时实物校秤。
4.4 仪控与电控分离。将仪控与电控结合,采用AI-301M型开关量输入/输出模块,实现系统全自动及配料信息入生产管理信息网。

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